西北油田:采油三厂全力打好“盈利平衡点再降3美元”攻坚战

西北油田:采油三厂全力打好“盈利平衡点再降3美元”攻坚战

石立斌

     今年以来,采油三厂全面开展“盈利平衡点再降3美元”攻坚战,面对新井部署少、油藏能量衰减加快、新增储量品位差等不利局面,该厂按照“稳产是底线、增产是目标”原则,全厂干部职工牢固树立“不靠新井靠作为”理念,全力推进管理创新和效益开发,上半年实现了时间过半,指标过半的阶段性目标。

目标倒逼法 主动作为提采速

      “八区作为国家科技重大专项注水注气示范区,在降递减工作上虽然压力很大,但我们会以此为契机,把这个难题攻克下来”。在该厂“八区重上600吨扭亏为盈”动员会上,油藏开发人员纷纷表态。

      技术人员成立专项小组,对该区103口油井、单元逐个摸排,进行梳理归类,分别对低效井,间开井、措施井等类型,制定针对性工作制度和优化措施,以潜力分析为核心,高效运行为保障,压实责任,确保该区潜能全面释放,通过综合施策治理,实现八区日油水平由每天470吨提升至560吨。

     为进一步做实提采速工作,技术人员扩大挖潜范围,在全厂范围推进“油井再分析、单元再提升”活动,全面激发老区新活力,对全厂20个大的单元进行地质潜力再认识、再分析,将油藏开采思路持续更新,其中已实施完成对13个单元挖潜方案,日增油能力每天提升168吨,成为老区持续稳产、提高采速的重要抓手。

创新工艺法 主动作为提能力

        “在工艺上下狠功夫,不断进行先导性试验。”在分公司开发策略的正确指导下,该厂迅速组织开展修井机侧钻、水平井处理井筒、氮气泡沫驱等先导试验的前期准备工作,优选出具有代表性的TH10295、TH10406CH、S91井组进行实施,为后期稳步推进提供技术支撑;同时技术人员在TK825CH、TP228开展调流道实验,为井组连通状态和后期调流道工艺研究积累下丰富经验。

       为充分发挥工艺创效能力,该厂进一步加快各项成果的推广应用,通过应用“泵挂合理沉没度”研究成果,实施优化泵挂9井次、抽油机2井次,系统效率分别提升0.9和3.8个百分点。技术人员在提升业务能力的同时,查阅大量文献,深入掌握注气萃取的原理,提出实施“注气复合化学工艺萃取技术”预防原油乳化和沥青质析出,实施3井次,降粘率达到95%良好效果。

量化设计法 主动作为提效益

      “注水开发是最经济的开发方式,我们对油藏地质潜力再认识,通过差异化注水和注水环节优化等措施,深入开展精细注水,降低注水成本,牢牢把握住了生产主动权。”一名注水专项研究员信心满满地说。

      面对低渗裂缝孔洞型储集体注水困难,技术人员深入研讨后,主动提出扩大水驱规模,全面开展高压注水、大规模注水、提高排量注水试验,确保次级断裂带也能“注上水、产出油”,将低品位区储量全部动用起来,目前已实施10井次,新增可采储量3.6万吨;

      为确保储量不受损失,技术人员加强流场流线在井组调整中的应用,进一步优化井间注采压差,确保注采井组“注好水,增产量”,通过优化井组15个,增可采储量10.5万吨。

      针对开发久、注水效果变差井,技术人员全面推进量化注水方法,实施精准注水,对远端储集体采取大规模注水,恢复油井泄油半径,确保低效井“注足水,提效益”。截至目前实施12井次,新增可采7.8万吨。上半年以来,该厂通过注水注气取得增油19.8万吨的良好成绩,其中注气增油8.3万吨、注水产油由年初日均780吨上升至1020吨,累增油11.5万吨。

信息来源: 
2018-06-29