今年, 采油三厂科学分析、深入研究,通过技术攻关,从地层特性、生产参数、工艺设计、监督、护理、质量等六方面分析停产井,找出油井无效、低效最根本、最直接的原因,为企业筛选出高效油井。1月至8月,该厂通过机采井提效工艺,使18口“病态”油井恢复健康,从无效、低效井走进高效井行列。
科学分析 找准无效低效井治理根源
“简单地分析问题不能有效提升油井效益,只有深入地分析研究才会找准症结,加以治理。”该厂开发研究所所长程洪向记者介绍道。
该厂通过研究分析,从大量数据统计中找出规律,在过程中强调对无效、低效井进行单井个性化分析,总结摸索区块共性化特征,避免就井论井、就事论事的表面化分析,在进行深层次的区块分析过程中,找准治理根源。
在完善油井护理措施管理办法的同时,采油三厂加强了过程管理,有效预防和控制无效、低效井,使日常油井管理的指导性更强,护理更到位。根据不同季节特点,采油三厂制定了不同的管理措施,注重掺水的换季调整、加强油井作业后的护理工作;通过科学合理的护理,及时制定有效措施,做到早发现、早核实、早解决;针对油井过程管理实行集中检查和不定期抽查的方式,指导、帮促基层油井日常管理工作。
通过定期油井分析以及临时性的现场实际分析,技术人员已经探索出解决不同无效、低效井的规律,也找准了根治无效、低效井的有效方法。
年初以来,无效、低效井治理工作规范化、制度化、标准化的落实,已经使采油三厂找准了此类油井治理的切入点,搭建起无效、低效井治理工作平台,更好地为油井恢复健康助力。
技术攻关 开辟提升高效井新天地
目前,机采井提效工艺主要以注水补充能量、关井恢复液面、带病生产井进行检泵、气体影响下调防冲距以及后期作业过程中合理设计气锚等工艺为主。随着油价下降,无效、低效井明显增多,给采油三厂带来了严重的经济损失,挖掘无效、低效井潜能,成为技术人员攻克的一道难关。
经过反复对比分析,技术人员找准无效、低效井的主要原因。结合各油井的实际情况采取注水补充能量、关井恢复液面、带病生产井进行检泵、气体影响下调防冲距,进行有针对性治理。年初以来,采油三厂共使用工艺45井次,18口从无效、低效井走进高效井行列。
在做好技术攻关的过程中,技术人员通过与勘探开发研究院、工程技术研究院进行交流,研究攻关机采油工艺技术,为取得机采井高效提供了强有力的技术支撑。今年,采油三厂已初步形成针对不同类型机采井配套工艺技术五项,高效井提升7井次。
三级承包 下好高产井管理稳步棋
“只有抓好高产井的管理,才能抵御创效增效的风险。”该厂总地质师任文博说。
众所周知,由于缝洞型碳酸盐岩油藏的特性所致,高产井一旦出现异常必将是断崖式递减,且不可逆转,所以是什么原因让该厂高产井管理交出如此优异的成绩单。近日,记者试图探寻高效井管理,找出该厂保效增效的抗风险之路。
为了找到高产井管理的出路,今年,建立高产井预警管理理念成为该厂技术员的共识。
由于高产井管理没有现成经验可寻,他们摸着石头过河,通过不断实践、总结、创新,逐步形成了自己独有的一套“预警监控”高产井管理办法。
“预警监控”高产井管理办法主要对高效井的功图进行监控,发现异常及时报警,并采取相应措施解决。
通过实施“预警监控”管理,截至目前,该厂高产井未出现一口变成无效低效。
“认识无极限,创新无止境。随着认识的不断的深入,我们的管理也要与时俱进,不断创新。”任文博向记者说道。